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    壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    發(fā)布時(shí)間:2020-05-16  閱讀:555次

    根據(jù)壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線生產(chǎn)流程和自動(dòng)裝配線的系統(tǒng)控制設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)了壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)和通信方案,并在此基礎(chǔ)上完成了自動(dòng)裝配線的PLC、人機(jī)界面控制系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)及可編程電機(jī)控制程序設(shè)計(jì)。經(jīng)運(yùn)行調(diào)試,該自動(dòng)裝配線能可靠運(yùn)行,提高了產(chǎn)品裝配質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

    壓力表(pressuregauge)'是指以彈性元件為敏感元件,測(cè)量并指示高于環(huán)境壓力的儀表⑴。壓力表的應(yīng)用極為普遍,它幾乎遍及所有的工業(yè)流程和科研領(lǐng)域。在熱力管網(wǎng)、油氣傳輸、供水供氣系統(tǒng)、車輛維修保養(yǎng)廠店等領(lǐng)域隨處可見(jiàn)。尤其在工業(yè)過(guò)程控制與技術(shù)測(cè)量過(guò)程中,由于機(jī)械式壓力表的彈性敏感元件具有很高的機(jī)械強(qiáng)度以及生產(chǎn)方便等特性,使得機(jī)械式壓力表得到越來(lái)越廣泛的.應(yīng)用。壓力表機(jī)芯是壓力表專用的傳動(dòng)放大機(jī)構(gòu),由軸齒輪、扇形齒輪、游絲以及包括上、下夾板和支柱構(gòu)成的機(jī)架等組成,如圖1所示壓力表機(jī)芯是壓力表核心部件,其裝配品質(zhì)的好壞直接影響壓力表示值的精度等級(jí)。壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線的研制與應(yīng)用可有效提高壓力表機(jī)芯裝配質(zhì)量的穩(wěn)定性,提高裝配生產(chǎn)的效率,降低生產(chǎn)成本。

    1.壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線的組成及流程

    根據(jù)壓力表機(jī)芯的生產(chǎn)工藝,該生產(chǎn)線主要由下夾板支柱鉚壓及供給、下夾板供料檢測(cè)、扇形齒輪部件供給、扇形齒輪部件檢測(cè)等10道工序組成。生產(chǎn)流程如圖2所示。

    如圖3所示,該自動(dòng)裝配生產(chǎn)線由完成各裝配工序的工作單元、主道傳動(dòng)鏈、輔道傳動(dòng)鏈和左右輸送模塊用電缸等組成,呈環(huán)形分布,其中上述提到的10道裝配工序在主道傳動(dòng)鏈17個(gè)工位中的2、3、5、6、9、11、12、15、16、17工位上依次完成a在整條生產(chǎn)線中,各個(gè)工作單元具有極高的獨(dú)立性,能很好地完成該工序的裝配任務(wù);同時(shí),各個(gè)工序之間具有很好的協(xié)調(diào)性,在各個(gè)工作單元完成各自的裝配任務(wù)后能夠把待裝配部分順利地通過(guò)主道傳動(dòng)鏈傳送到下一個(gè)工序,進(jìn)行進(jìn)一步的裝配。部分工序的裝配完成后,設(shè)計(jì)有檢測(cè)裝置,用于檢測(cè)裝配是否成功,剔除不合格的裝配品。

    2.系統(tǒng)的控制要求及硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    2.1系統(tǒng)的控制要求

    (1)運(yùn)行方式。該控制系統(tǒng)提供3種運(yùn)行方式,分別是全線自動(dòng)運(yùn)行方式、單周期運(yùn)行方式和手動(dòng)運(yùn)行方式。正常工作時(shí)系統(tǒng)在自動(dòng)方式下運(yùn)行,單周期運(yùn)行方式和手動(dòng)運(yùn)行方式是在設(shè)備調(diào)試和檢修階段使用

    (2)急停處理。設(shè)備設(shè)置急停按鈕,當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時(shí),按下急停按鈕,所有正在進(jìn)行動(dòng)作的設(shè)備全部停止。緊急情況排除之后,可以使用“啟動(dòng)”重新啟動(dòng)。

    (3)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與信息顯示。壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線的操作、維護(hù)有不同的登錄口令和權(quán)限,機(jī)芯加工定額等參數(shù)需在設(shè)備運(yùn)行前預(yù)先通過(guò)觸摸屏設(shè)置輸人。每日的裝配產(chǎn)量、良品率等在觸摸屏界面上顯示。

    (4)運(yùn)行效率。裝配線要每小時(shí)裝配壓力表機(jī)芯1200件以上。

    (5)故障報(bào)警。系統(tǒng)能夠自動(dòng)檢測(cè)各個(gè)工序的運(yùn)行是否正常,當(dāng)出現(xiàn)系統(tǒng)壓力不足、工位干涉、模塊干涉、模塊缺料等現(xiàn)象時(shí)暫停系統(tǒng)運(yùn)行,并在觸摸屏界面顯示出來(lái),同時(shí)紅色報(bào)警燈變亮,蜂鳴器發(fā)出警報(bào)聲—故障解除后按啟動(dòng)按鈕生產(chǎn)線繼續(xù)運(yùn)行。

    (6)工作單元獨(dú)立運(yùn)行。整個(gè)系統(tǒng)的6個(gè)工作單元中,下夾板支柱鉚壓及供給單元、扇形齒輪部件供給單元、軸齒輪部件供給單元、上夾板供給單元和上夾板真鉚壓?jiǎn)卧獧C(jī)械結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,動(dòng)作步驟較多,需采取獨(dú)立控制、運(yùn)行以方便系統(tǒng)調(diào)試。上夾板預(yù)鉚壓?jiǎn)卧Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)作單一,可并人主道傳動(dòng)鏈一并控制。

    2.2控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

    由于PLC具有設(shè)計(jì)、安裝、接線、調(diào)試工作量小,研制周期短,可靠性高,抗干擾能力強(qiáng),故障率低,維護(hù)方便等一系列優(yōu)點(diǎn),能適應(yīng)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的惡劣環(huán)境,在工控領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用w,所以采用PLC作為裝配線的主控制器,能滿足生產(chǎn)的需要。壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線中的5個(gè)裝配工作單元、2條傳動(dòng)鏈分別由7臺(tái)三菱FX系列PLC控制,其中上夾板預(yù)鉚壓?jiǎn)卧獧z測(cè)動(dòng)作較簡(jiǎn)單,且固定在主道傳動(dòng)鏈機(jī)架上,因此與主道傳動(dòng)鏈共用1臺(tái)PLC控制。整個(gè)裝配線長(zhǎng)度在9m左右,各裝配單元之間相互獨(dú)立,只與主道傳動(dòng)鏈間有任務(wù)請(qǐng)求和協(xié)同關(guān)系,因此各裝配單元控制PLC與主道控制PLC之間需要建立通信。三菱PLC常用的通信模式有CC-LINK模式和485模式,考慮到485通信模式成本較低,且當(dāng)前單元間的通信距離在50m范圍內(nèi),485通信模式的可靠性能滿足系統(tǒng)運(yùn)行需要[5、因此,壓力表機(jī)芯自動(dòng)組裝線各單元間采用了485通信模式,如圖4所示。

    壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線的控制程序包含三部分程序,分別是控制系統(tǒng)壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線各裝配工作單元、主道傳動(dòng)鏈和輔道傳動(dòng)鏈控制PLC的輸人信號(hào)主要是控制系統(tǒng)啟停的主令開(kāi)關(guān),作位置檢測(cè)、工件有無(wú)檢測(cè)的光電傳感器、磁性開(kāi)關(guān);PLC輸出控制對(duì)象主要是實(shí)現(xiàn)氣缸、真空吸盤動(dòng)作的電磁閥,控制電機(jī)工作的接觸器、控制驅(qū)動(dòng)器等。另外,由于PLC自身不具備人機(jī)交互功能,而控制系統(tǒng)工藝參數(shù)較多,需要人機(jī)交互時(shí),使用具有觸摸操作功能的觸摸屏是一種很好的選擇[6]。壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線采用昆侖通態(tài)MCGSETPC1062KX彩色觸摸屏,用于執(zhí)行指令輸人、手/自動(dòng)控制切換、參數(shù)設(shè)置、裝配產(chǎn)量與質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控畫面顯示以及故障報(bào)警顯示等。該生產(chǎn)線系統(tǒng)的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖5所示。

    3.控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)

    壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線的控制程序包含三部分程序,分別是控制系統(tǒng)整體運(yùn)行的PLC控制程序,實(shí)現(xiàn)人機(jī)交換的人機(jī)界面程序和實(shí)現(xiàn)電缸軌跡控制、步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行的電機(jī)控制程序。

    3.1PLC程序設(shè)計(jì)

    在控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)中已經(jīng)表述,系統(tǒng)總共采用了7臺(tái)PLC,其中控制主道傳動(dòng)鏈運(yùn)行的PLC為主站,其余各單元PLC為從站。開(kāi)發(fā)壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線的最主要目的是為了提高生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低勞動(dòng)強(qiáng)度、生產(chǎn)成本。該自動(dòng)裝配線的各裝配工作單元間既有相互對(duì)立性,又在產(chǎn)品裝配過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣,所以采用模塊化程序設(shè)計(jì)思路可使控制程序結(jié)構(gòu)性強(qiáng),可讀性好,修改程序方便,便于實(shí)現(xiàn)程序運(yùn)行監(jiān)控。在自動(dòng)裝配生產(chǎn)線上的裝配過(guò)程主要是順序邏輯控制,采用三菱PLC的移位指令SFTL能清晰地表達(dá)動(dòng)作狀態(tài)過(guò)程,實(shí)現(xiàn)順序邏輯控制。另外,由于該自動(dòng)裝配線各工作單元的裝配工序較多,為達(dá)到系統(tǒng)每小時(shí)裝配壓力表機(jī)芯1200件以上的效率控制要求,各主道傳動(dòng)鏈與各工作單元、各工作單元內(nèi)部在保證系統(tǒng)不發(fā)生機(jī)械干涉的情況下都采用并行狀態(tài)流程,以縮短系統(tǒng)裝配節(jié)拍時(shí)間。

    (1)主站485通信程序。三菱PLC485通信在硬件上需要在PLC主機(jī)上加裝FX2N485-BD通信擴(kuò)展板,在程序起始位置編寫相應(yīng)的通信程序。對(duì)于主站通信程序,需要在相應(yīng)的特殊數(shù)據(jù)寄存器里寫人從站數(shù)量、通信模式、刷新次數(shù)和通信時(shí)間,同時(shí)在特殊數(shù)據(jù)寄存器D8176寫入K0,表明主站身份。各從站PLC程序在起始位置只需編寫一條表明從站號(hào)的通信程序。主站PLC通信程序如圖6所示。

    (2)自動(dòng)運(yùn)行子程序。整個(gè)自動(dòng)裝配線流程圖如圖7所示。在主傳動(dòng)鏈運(yùn)行254mm到位后,通過(guò)左輸送電缸把活動(dòng)模塊從輔道傳動(dòng)鏈傳送至主道傳動(dòng)鏈工位1工位17的活動(dòng)模塊由右將電缸輸送到上夾板真鉚壓抓取位置或次品處理位置;原來(lái)主道傳動(dòng)鏈上已經(jīng)存在的活動(dòng)模塊隨主道傳動(dòng)鏈運(yùn)動(dòng)移至后一工位。各裝配工作單元根據(jù)檢測(cè)工位檢測(cè)的信息,決定是否向主道傳動(dòng)鏈活動(dòng)模塊供料。主道傳動(dòng)鏈及各裝配工作單元開(kāi)始時(shí)都獨(dú)立工作,主道傳動(dòng)鏈運(yùn)行到位后,其控制PLC向各裝配工作單元PLC發(fā)出請(qǐng)求供料申請(qǐng),各裝配工作單元先期動(dòng)作完成后處于待命狀態(tài),在接到主站PLC請(qǐng)求供料信號(hào)后向活動(dòng)模塊供料,供料完成后向主站PLC發(fā)出供料結(jié)束信號(hào),主道傳動(dòng)鏈和各裝配工作單元開(kāi)始新的動(dòng)作周期。

    3.2人機(jī)界面設(shè)計(jì)

    MCGSE人機(jī)界面組態(tài)軟件提供了多種控制器件庫(kù)、圖形控件和功能組件,通過(guò)組態(tài)出的各種顯示和控制功能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)操作狀態(tài)、當(dāng)前過(guò)程值及故障的可視化。利用人機(jī)界面操作監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)PLC中的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示、記錄、存儲(chǔ)、處理,從而滿足各種監(jiān)控要求。

    壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線采用昆侖通態(tài)MCGSTPC1062KX彩色觸摸屏,用于執(zhí)行指令輸人、手自動(dòng)控制切換、參數(shù)設(shè)置、裝配產(chǎn)量與質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控畫面顯示以及故障原因顯示等,如圖8所示。將觸摸屏畫面使用專用軟件在計(jì)算機(jī)上設(shè)計(jì)完成后,再通過(guò)計(jì)算機(jī)的RS232串行通信口下載到觸摸屏PLC對(duì)觸摸屏實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行讀寫,達(dá)到兩者之間的信息交互。

    圖8F4001型壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線主界面

    3.3電機(jī)控制程序設(shè)計(jì)

    壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線共用到了5類電機(jī),分別是鉚壓用普通三相異步電機(jī)、輔道傳動(dòng)鏈驅(qū)動(dòng)用變頻電機(jī)、主道傳動(dòng)鏈驅(qū)動(dòng)用伺服電機(jī)、左右輸送模塊用電缸和下夾板支柱鉚壓及供給單元翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)用步進(jìn)電機(jī)。鉚壓用普通三相電機(jī)只需PLC輸出控制交流接觸器線圈即可;變頻電機(jī)由三菱FR-E740變頻器驅(qū)動(dòng),PLC輸出通過(guò)選通變頻器“正轉(zhuǎn)啟動(dòng)STF”、“高速RH”和“中速RM”端子實(shí)現(xiàn)速度切換;主道傳動(dòng)鏈驅(qū)動(dòng)用伺服電機(jī)控制程序通過(guò)三菱FX1NPLC定位指令實(shí)現(xiàn)。左右輸送模塊用電缸采用SMC株式會(huì)社LEC系列電缸,該電缸可采用絕對(duì)位移控制和相對(duì)位移控制,其控制程序可在ACTCcmtroller軟件環(huán)境下編寫并下載至電缸驅(qū)動(dòng)器,驅(qū)動(dòng)器可存儲(chǔ)64步程序,PLC通過(guò)選通電缸驅(qū)動(dòng)器“啟動(dòng)”、“程序步選擇”端子信號(hào)調(diào)用相應(yīng)的電缸控制程序;翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)用步進(jìn)電機(jī)選用日本ORIENTAL株式會(huì)社ASC系列步進(jìn)電機(jī),該電機(jī)調(diào)速范圍大,控制精度髙?赏ㄟ^(guò)計(jì)算機(jī)程序—附件—通信—超級(jí)終端編寫步進(jìn)電機(jī)控制程序并下載至EMP401控制器中,圖9所示為步進(jìn)電機(jī)控制程序。EMP401控制器中可存儲(chǔ)32個(gè)電機(jī)控制程序。通過(guò)EMP401控制器來(lái)控制步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器,進(jìn)而驅(qū)動(dòng)ASC系列步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。同樣,PLC只需給EMP401控制器“啟動(dòng)”、“程序步選擇”端子選通信號(hào)即可調(diào)用相應(yīng)的電機(jī)控制程序。

    4.結(jié)論

    可編程控制器(PLC)的高可靠性和抗干擾能力等優(yōu)點(diǎn),極大地提高了控制系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性;觸摸屏作為人機(jī)接口界面,提供了良好的人機(jī)操作界面可編程控制器(PLC)技術(shù)和人機(jī)交互技術(shù)的協(xié)同設(shè)計(jì),保證了壓力表機(jī)芯自動(dòng)裝配線控制系統(tǒng)的可操作性,增強(qiáng)了控制系統(tǒng)的操作性及靈活性,提供了完善的實(shí)時(shí)監(jiān)控功能?删幊炭刂齐姍C(jī)的應(yīng)用,彌補(bǔ)了PLC插補(bǔ)運(yùn)動(dòng)控制的不足,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的精度。該自動(dòng)裝配生產(chǎn)線已在企業(yè)投人使用,運(yùn)行效果很好。


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